在中核五公司三門核電工程施工總承包部有這樣一個人,他是集團公司科技工作先進個人、勞動模范、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,榮獲過國家級發(fā)明專利3項,實用新型3項,省部級工法2項,獲得中國核能行業(yè)協(xié)會科技進步三等獎、上海市安裝行業(yè)協(xié)會科技創(chuàng)新二等獎和三等獎、第二十八屆上海市優(yōu)秀發(fā)明選拔賽金獎,可以說,能拿的榮譽他基本拿了一遍。他就是三門總承包部CV項目部副經(jīng)理尹付軍,一位對技術(shù)工藝有著極致追求,不斷進取創(chuàng)新的“書生”。
尹付軍是2009年來到三門總承包部的,剛來的時候,大家都覺得這位同志身上書生氣太重,為什么?當時,三門AP1000核電作為世界首堆,CV組裝沒有任何可借鑒的施工經(jīng)驗。CV底封頭結(jié)構(gòu)與球罐結(jié)構(gòu)類似,外方專家將球罐施工平臺的設(shè)計直接引用到CV組裝平臺上。但是,尹付軍對此提出質(zhì)疑,認為傳統(tǒng)成熟的球罐施工平臺并不安全,需要進一步改進。
作為世界首堆,誰都不敢質(zhì)疑外方專家的權(quán)威。在當時,尹付軍的做法可謂是冒天下之大不韙。但是作為當事人,尹付軍可沒這么多顧忌,書生意氣,揮斥方遒,自有一股問蒼茫大地誰主沉浮的氣概。每天他除了吃飯睡覺就是考慮怎么改進CV底封頭組裝平臺,經(jīng)過不斷地構(gòu)思和論證,他“搗鼓”出了一個改進方案。經(jīng)過專家評審,改進后的方案的確比原來的那個要安全很多。這個結(jié)構(gòu)現(xiàn)在三門在用、海陽在用、榮成***也在用。這位初出茅廬的“書生”,一顆赤誠的匠心,一身濃濃的匠氣,讓人眼前一亮,質(zhì)疑的聲音漸漸消失。
剛和組裝平臺“干完架”的尹付軍,又和CV上的臨時附件鉚上了。因為在CV底封頭施工的時候,他感覺臨時附件太多了,密密麻麻。于是,他就琢磨,能不能在保證安全的前提下將這些臨時附件減少?這樣,我們就可以節(jié)約大量的施工成本。經(jīng)過不斷地計算和試驗,在做頂封頭的時候,我們就把臨時附件的數(shù)量減少了一半,大大降低了施工成本。
2009年,三門核電現(xiàn)場異常的熱鬧,各種大型吊裝應(yīng)接不暇。但是,CV項目部卻遇到了一個難題,那就是CV底封頭就位。2600噸的大吊車吊起這個600噸的“巨鼎”,穿過施工現(xiàn)場林立的鋼筋,需要精確地落在就位點上,通過256顆螺栓固定到基礎(chǔ)上。精度要求之高,就像穿針引線一樣。
當時,連聘請來的美國專家都束手無策。在大家不知所措,茫然四顧的時候,尹付軍主動向項目領(lǐng)導(dǎo)請纓,我是負責(zé)CV施工的技術(shù)員,而且我是一名共產(chǎn)黨員,關(guān)鍵時刻,我就應(yīng)該頂上去。
在研制工裝的這段時間里,尹付軍每天早早起床,經(jīng)常工作到深夜,每一個小時都恨不得完成兩個小時的工作,每天都在反復(fù)的驗算、仿真模擬,推翻了一個又一個設(shè)想和方案、一遍又一遍的改進,終于,有一次模擬實驗可以做到穿入213顆螺栓,這已經(jīng)是一個巨大的進步了。因為按照美國西屋公司要求,只要有180顆螺栓正常固定即可達到穩(wěn)定性標準。
經(jīng)過評審,項目部打算按照此方案施工時,尹付軍的書生氣又上來了:“不!哪怕有一顆螺栓不能順利穿入,這就不是個好方案!”
最終經(jīng)過多天的奮戰(zhàn),在領(lǐng)導(dǎo)、同事們關(guān)切的眼神里,他設(shè)計出了一套工裝。工裝設(shè)計好后,他又反復(fù)測量底封頭和基礎(chǔ)上的螺栓孔位置,經(jīng)過反復(fù)計算和修正,終于在第一次實地吊裝試驗時,256顆螺栓一次性順利穿入,無一偏差!實現(xiàn)了全球首堆AP1000核電CV底封頭零偏差就位。這是個歷史性的壯舉,就連在場的美國專家也豎起了大拇指、連連贊嘆!當大家向他祝賀時,他只是淡淡一笑,眼神里有多日奮戰(zhàn)的疲憊,但是笑容依舊燦爛,更有一份完成技術(shù)攻堅任務(wù)后的釋然和喜悅。
八載春秋悄然而逝,如今,三門核電現(xiàn)場已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化,一號機組已經(jīng)完全完工,最后的里程碑節(jié)點—熱試已經(jīng)進入了倒計時,二號機組基本完工。
但書生還是那個書生,永遠是那一身書卷氣夾帶著濃濃的匠氣,不變的是那一顆對核建事業(yè)的熱愛,專注而堅持,追求極致的匠心。只是時間將它打磨地更加通透,世界首堆的施工困難使它磨礪地更加堅定。